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“老黄牛”一年为公司节约400万
稿源:  | 2006-03-15 08:14:20

  陈锡荣在炼胶车间工作。本报通讯员崔礼华图

  中国宁波网讯(记者胡婉芳)在橡胶企业里,炼胶车间算得上最脏的地方了:难闻的气味、飞扬的粉尘,似乎永远难以清除。今年57岁的宁波橡胶有限公司技术员、市劳模陈锡荣从1968年进厂,同车间的3名大学生一个个都走了,然而他一呆就是近40年。

  制定规章改变“最脏车间”

  日前,记者随陈锡荣参观了他的工作场所。虽然车间内气味不好,各类设备黑乎乎的,但是各种摆放物整齐有序。公司工会主席崔礼华告诉记者,炼胶车间是橡胶企业里最脏的一个地方,陈锡荣担任该车间的技术员后,制定了规章,巡回检查、及时纠正,现在炼胶车间的生产环境、清洁卫生和产品标识都达到了ISO9001质量管理体系的标准。

  哪里有需要出现在哪里

  2002年,公司从市区搬到浦落户。新厂区投入生产后,车间布局比以前合理,人员也减少了。但是原料装卸等任务还很重,于是哪里需要人陈锡荣就会出现在哪里。一次公司进了10吨硅粉,人员紧张,陈锡荣就一个人在车上搬卸,把脚都扭伤了。但他一声不吭,公司领导发现后硬要他回家休息了一天。

  调试配方1年节约400万

  炼胶车间是产品的第一道把关处,混炼胶炼得好不好,直接关系到胶带成品的内在质量。这几年,橡胶产品的原材料猛涨,一些橡胶企业出现了亏损。而陈锡荣通过调整配方,降低材料成本,用一些新材料替代原材料,经过反复的试验,配方成本每A米降低了0.20元,2003年公司年产量2000万A米,降低了成本达400万元。公司通过降低成本提高了产品在同行业中的竞争力,在全国30多家橡胶企业中名列第三。

  对于陈锡荣的“老黄牛”精神,个别职工当面说他:“你又不是股东,再过几年就退休了,何必这么认真呢?”他每次都理直气壮地回答:“我的职责就是在职一天,就要管一天。”

【编辑:王定焕】