本报讯 眼下正值夏季用电高峰,许多企业深知节能降耗的重要性,可就是不知道该如何具体操作。“我们通过换变压器和改造工艺流程,利用低谷电,200万元的投资一年下来可产生直接经济效益将有1500万元!”昨天,宁波海山纸业有限公司行政副总潘威告诉记者他们节能降耗的法子。
“海山纸业”是象山的用电大户之一。不久前,为了让全县企业在夏季用电高峰期间既能在生产上少受影响,又能尽量做到让电于民,象山供电局——这个当地企业的“节电参谋”给“海山纸业”两个建议。“换台变压器,可每月省下电费8.4万元;利用低谷电,可每月节约成本50多万元。真多亏了我们的‘节电参谋’!”潘威称。
“海山纸业”刚投产时,新上了8000千伏安的变压器。事实上,这家企业正常生产用电负荷在4000千伏安至5000千伏安之间——变压器“大马拉小车”,不仅造成电能的大量损耗,还无形中增加了企业的电费支出。
“节电参谋”注意到这个细节,立即建议将变压器更换为5000千伏安的,虽然购置1台新变压器的成本需要54万元左右,但每月可省下电费8.4万元——在正常情况下,更换变压器的成本支出只要半年时间就可以节省下来。
同时,“节电参谋”了解到“海山纸业”准备提前进行技术改造,即将投入80万元建造贮浆塔,立即建议企业在用电低谷时段进行制浆工艺,储存至正常生产时间再进行制纸。
此前,“海山纸业”整个生产过程是在白天用电高峰时段完成的,电费成本高,同时,面临紧急限电的风险。如果制浆过程中停电超过2个小时,纸浆就会在管道内冻结——整条生产线将陷入瘫痪,这将不仅仅是一笔巨大的损失。
听了“节电参谋”的建议,海山纸业痛下决心,于6月16日至7月3日实行停产改造,一次性投资200余万元,更换了变压器,新建了贮浆塔,还添置了一部分变频设备。“停产15天,尽管损失了300多万元产值,但从长远看来还是值得的。”董事长陈海林称。
“说起来你可能有点不信,据我们测算,这200万元的投资,一年下来可产生直接经济效益达1500万元。有了贮浆塔后,可每天关闭打浆机8个小时以上,生产1吨纸的耗电量从过去的150千瓦时,下降到了100千瓦时左右——全年可为社会让电40万千瓦时。”潘威称,不仅如此,打浆机还避开尖峰时刻运转,尽量使用0.38元/千瓦时的谷电,与尖峰时的1.05元的电价相差甚多,每个月又能节省成本50多万元!