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2010节能改造典型企业系列报道之三:紫泉饮料借“外脑”节能诊断结硕果
稿源:  | 2010-12-07 07:16:32

  中国宁波网讯(记者王巍)“仅AS工艺水泵变频改造这一项,每年节约用电11.2234万度,折合标煤37吨,每年节约成本85298元。”宁波紫泉饮料工业有限公司节能管理组长何鹏说。对于借用日立(中国)公司这颗“外脑”进行国际合作节能诊断取得的效果,紫泉饮料公司感到非常满意。

  紫泉饮料公司进行国际合作节能诊断并非偶然。“因为饮料行业的节能改造要非常慎重,首先要保证安全。”何鹏说。对于如何安全、有效的节能改造,紫泉饮料公司进行了多次论证。2009年,在一次国际节能技术推广会议上,紫泉饮料公司看中了日立(中国)公司的节能技术。经过洽谈之后,日立(中国)公司派遣技术人员到紫泉饮料公司车间进行实地数据测量,为紫泉饮料量身订制一套节能改造方案。双方约定,在节能改造取得预定效果后,按照一定比例对取得的节能效益进行分成,日立公司将取得七到八成的比例份额。

  经过安全论证后,紫泉饮料开始着手进行节能改造。今年上半年,紫泉进行了三项节能改造,分别是:HF工艺水泵变频改造、AS工艺水泵变频改造和糖浆余热回收改造。改造之后的节能效果非常明显,三项改造每年节能折合成标煤可达140吨,每年节省成本30万元。回收改造成本时间也很快,短的只要4个月,长的不超过2年。

  紫泉饮料公司在国际合作节能诊断中也学到了经验。“日立公司作为成熟的国际专业节能公司,非常值得我们认真学习。在进行节能诊断时,工作相当专业、细致,对成本计算很精确。”紫泉饮料公司生产负责人说。

  对于下一步的节能改造,紫泉饮料公司已经做好规划。“2011年,我们公司计划进行6项节能改造,其中3项是确定要进行的。”节能管理组长何鹏说,“另外3项要在进一步安全论证的基础上再确认。”

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【编辑:王巍】