工艺改进让注塑一次合格率从不到七成提高至90%,变频改造年节省电费200多万元,“机器换人”使工段劳动效率提升近5倍……在省劳动模范、浙江朗迪集团股份有限公司注塑工段长高德丰的技改成绩单上,一连串惊人的数据,记录着一段段“机器人”在他手下乖乖听话的插曲。
年届不惑、个头不高、不善言辞,高德丰径直把记者带到了生产一线,那里是他自由驰骋的天地。和机器打了20多年交道,机修工出身的高德丰喜欢琢磨机器,喜欢改造机器。
朗迪公司主要产品是空调风叶,格力、海尔、美的等自主品牌和三菱、大金、LG、三星等国际品牌都是朗迪的客户。14年前进入朗迪公司时,高德丰发现空调贯流风叶一次注塑质量合格率只有68.4%。凭借着自己多年机修工经验,他制定了操控流程,修订了注塑机的电流、电压和成型时间等参数,成功地把合格率提高到了89.7%。高德丰见“机器”不尽如人意,就开始“折腾”。定频费电,他研制出适合公司注塑机的变频器,立马节电30%以上,年节约成本212万元,还减少了变压器扩容投资;电磁加热、节能环加热改造,每年又为企业节省标煤300吨。
金融危机后,员工难招。高德丰把改造目标投向了“自动化”,建议公司在注塑机上加装“机械手”。没想到,花大价钱买来的“机械手”总有些“水土不服”,产品成型不稳定,合格率又下降了。高德丰左思右想,设计制作了定型转盘,与“机械手”配套。
一个问题解决了,另一个麻烦又诞生了。把每个风叶准确放到转盘的定型模上,对于“机械手”来说似乎很难做到,很大比例的产品会掉到地上。高德丰苦思冥想,脑子里突然一闪,在转盘上加装一个扣压板,只需往下一拍,把产品牢牢扣在定型模上。
原来两名工人管一台注塑机,自动化改造后,一人能管好几台机器。注塑工段的工人从原先的150多人减少到了约30人,人均劳动生产率大幅提高。记者 周骥 通讯员 周洁 赵清
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